|
【摘要】9 C- \7 R% R3 |
本文介紹了曾經(jīng)趟過的那些坑之DCDC調(diào)試。在調(diào)試過程中,遇到的RT9018電源芯片的上電故障的分析、定位和解決方法,對產(chǎn)生的故障的原因和解決問題的思路做了簡要介紹。
" M( K8 |% `$ N" O7 w1、問題現(xiàn)象
% a, [# x2 Y; H7 E) e( k" o3 k8 m$ j7 k
ko20nlaasyu6402684808.png (7.65 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
ko20nlaasyu6402684808.png
2024-9-6 17:40 上傳
3 y1 h, y8 `% k7 i' z0 s圖1 RT9018及其外圍電路1 F+ p5 e( T. B3 q6 l1 Q
如圖1所示為RT9018及其外圍電路,在單板設(shè)計中,使用1.8V作為輸入和使能信號,VDD是芯片內(nèi)部控制電路的輸入電壓,采用兩個分壓電阻分壓出5V輸入到VDD。起初在設(shè)計時,沒有考慮到RT9018芯片VDD引腳的對地阻抗,認為使用7.5K和5.11K電阻對12V分壓即可產(chǎn)生5V電壓。但是實際上RT9018啟動之后,會在VDD拉取一定的電流,使得電位下降,如圖2所示為VDD輸入電壓和輸出電壓的上電波形,可以看出,VDD上電過程中一個跌落,而且上電完成之后,分壓只能達到3.72V,而且有明顯的跌落,RT9018無輸出。, D5 s) k3 y+ [' A
55plvch5pl56402684909.png (127.89 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
55plvch5pl56402684909.png
2024-9-6 17:40 上傳
+ J! {, P# I0 N, V/ O7 k2 c& ~圖2 RT9018上電波形(通道1-VDD,通道2VOUT), Z% S1 S" F S; B$ m# R Z" m
2、問題分析% r4 [3 ~' [ z. x- b9 G" p
查閱RT9018規(guī)格書,如圖3所示為RT9018的內(nèi)部邏輯框圖,可以看出,VDD引腳的輸入電壓用于控制內(nèi)部電路的POR,連接到內(nèi)部的上電復(fù)位電路(Power On Reset),并為內(nèi)部電路提供一定的電流。VDD引腳可以承受的電壓范圍在3~6V,正常條件下推薦的輸入電壓為3.6~5.5V。3 ^7 p _( c: v4 r* o
3cqr4ajpoaw6402685009.jpg (151.99 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
3cqr4ajpoaw6402685009.jpg
2024-9-6 17:40 上傳
6 D; w7 I0 t" M1 y& y: ?4 F: m0 h圖3 RT9018的內(nèi)部邏輯框圖' S! j W% R1 H' k) V0 N- J9 E
lm0vqnxleys6402685109.png (600 Bytes, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
lm0vqnxleys6402685109.png
2024-9-6 17:40 上傳
9 n" ^' w1 `! I3 a8 |7 p
5 l6 k( ^0 z2 C$ D3 r
qf4flyyzcxp6402685209.png (6.14 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
qf4flyyzcxp6402685209.png
2024-9-6 17:40 上傳
' o8 R6 s5 W! q
圖4 VDD輸入電壓要求
* H. |* s" _ S6 z, \( [: k$ X為了解決VDD分壓輸入不正確的問題,首先考慮調(diào)分壓電阻,保持R99阻值7.5KΩ不變,將R102調(diào)整為9.5KΩ之后,如圖5所示可以正常輸出5V電壓,但是有明顯的跌落現(xiàn)象,從5V跌落到2.5V左右,而且RT9018仍然沒有電壓信號輸出.
+ D9 r; W J& x
n2kyc2vkyap6402685309.png (99.47 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
n2kyc2vkyap6402685309.png
2024-9-6 17:40 上傳
$ [" A. T/ H) T. Q* U" v: P
圖5 RT9018上電波形(通道1-VDD,通道2VOUT)
; Z( u9 L8 e; `1 I4 n+ ~分析VDD跌落產(chǎn)生的原因:VDD輸入電壓為內(nèi)部POR電路提供電流,根據(jù)分壓電阻計算,VDD能提供的電流為12V/(7.5K+9.5K)=0.7mA,根據(jù)Richtek方面反饋,VDD正常工作需要的最大電流值為5mA,現(xiàn)在能提供的電流遠小于正常工作需要的電流,當電流被內(nèi)部電路抽走之后,在R102上的分壓就會下跌,查閱規(guī)格書,如圖6所示,POR開啟電壓的臨界值為2.7V,遲滯電壓為0.2V,也就是說VDD高于2.7V開始使能,但低于(2.7-0.2)=2.5V時,芯片開始關(guān)閉。所以在我們看到的波形里,當VDD因為POR電路抽走電流導(dǎo)致電壓下跌,當下跌到2.5V時,POR開始關(guān)閉,然后VDD又回到預(yù)設(shè)的分壓值5V,使POR電路重新打開,這種現(xiàn)象不斷重復(fù),具體表現(xiàn)就是如圖2和圖5中的情況。
3 `$ F. J0 y) q, ^+ u9 \( V
shumllbhg4c6402685409.png (5.21 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
shumllbhg4c6402685409.png
2024-9-6 17:40 上傳
; i; S/ Z, |5 A$ x( ^$ ]2 @- \8 ^; S
圖6 POR開啟電壓和遲滯電壓0 S! Z4 q0 T8 `
分析VDD上電過沖產(chǎn)生的原因:因為采用R99=7.5KΩ和R102=9.5KΩ分壓,所以VDD上獲得的分壓為12*9.5(7.5+9.5)=6.7V,在上電瞬間,RT9018還沒開始工作,內(nèi)部電路不需電流,VDD上的分壓可以拉到6.7V,RT9018開始工作之后,內(nèi)部開始拉取電流,產(chǎn)生的跌落現(xiàn)象就和圖2是一樣的,具體原因也是一樣的。9 m8 r; ]( X- R- ?
lzq1xexumz16402685509.jpg (114.23 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
lzq1xexumz16402685509.jpg
2024-9-6 17:40 上傳
" [* z6 ~. l. j2 T0 b# F
如圖7所示為規(guī)格書中,VDD與VOUT之間的瞬變響應(yīng)特性,左右分別為在負載電流0A和2A情況下,VOUT隨VDD變化的動態(tài)響應(yīng)特性,由圖可知,在VDD瞬變過程中,VOUT會產(chǎn)生一定的跌落和毛刺。觀察這個圖,可以不難理解圖2和圖5中為什么沒有電壓輸出了,在VDD獲得分壓5V的情況下,流經(jīng)R99的電流為(12-5)V/7.5K=0.93mA,VDD從5V跌落到2.5V左右,由于VDD能提供的電流太低,動態(tài)響應(yīng)能力太差,所以輸出端無法正常輸出1.5V電壓。) _- x/ T: Y0 z7 L- H' w: l
4gz53mvdccx6402685609.png (12.62 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
4gz53mvdccx6402685609.png
2024-9-6 17:40 上傳
+ V. G% L+ v; ?圖7 RT9018動態(tài)響應(yīng)特性8 X, w& g! j1 Y0 S1 T! m
3、問題解決( w% Z8 f/ b6 _: Q
后來發(fā)現(xiàn)在規(guī)格書,推薦的電路中,如圖8所示,VDD輸入端有一個接地的濾波電容,考慮到圖2和圖5中的VDD輸入電壓波形跌落是因為不能提供工作電流需要,而分壓獲得電流的續(xù)流能力不夠,才導(dǎo)致跌落的,在這里接濾波電容的話,可以增強VDD輸入端的續(xù)流能力。如圖9所示,在VDD輸入端焊接一個對地并聯(lián)電容之后,VDD輸入電壓和RT9018的輸出電壓波形,可以看出,VDD在上電過程中有明顯的震蕩,但是因為電容的存在,這個跌落周期更緩慢,在大概240ms之后VDD上電波形趨于平穩(wěn),而且輸出電壓可以正常輸出。
% O" Y" t. I# y4 c/ Y* K
3mv3rd3borq6402685709.png (9.13 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
3mv3rd3borq6402685709.png
2024-9-6 17:40 上傳
( B* O Y+ d6 O# F: w
圖8 RT9018典型應(yīng)用電路圖
! P$ ?" p: Z* G$ n8 n! U8 O6 O
qln4etw5s2b6402685810.png (145.49 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
qln4etw5s2b6402685810.png
2024-9-6 17:40 上傳
# i; {% v4 a$ O
圖9 RT9018上電波形(通道1-VDD,通道2VOUT)
, L8 s2 w# u9 }5 Y分析震蕩產(chǎn)生的原因:上電之后對電容充電,同時內(nèi)部POR電路開始拉取電流,由于兩個過程同時進行,電容一方面要充電另一方面還要為POR電路提供續(xù)流,而POR所需電流也不是一個穩(wěn)定值,這樣電容在開啟階段反復(fù)的充放電,具體表現(xiàn)就是一個震蕩的波形。另外由于R102和1uF電容組成的回路要給POR電路提供續(xù)流,所以雖然分壓電阻沒變,相比沒有濾波電容的情況,這里得到的分壓也會相對更小。# U) g2 h7 x/ N2 E
在VDD輸入端焊接濾波電容的話不僅上電波形不理想,而且需要改版,在不改版的前提下,我們找到了一個替代的方案。如圖10所示為APL5910的典型應(yīng)用電路,它的封裝和RT9018是一模一樣,其中VCNTL相當于RT9018的VDD引腳,為APL5910內(nèi)部的控制電路提供電流。如圖11所示,VCNTL可以承受的極限電壓為-0.3~6V,正常工作電壓為3.0~5.5V。0 L d* z6 ?8 u X6 z6 L1 F) @
gak31y4dvyk6402685910.jpg (118.55 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
gak31y4dvyk6402685910.jpg
2024-9-6 17:40 上傳
9 r/ A4 h) P" T$ e圖10 APL5910的典型應(yīng)用電路
0 Q8 R5 v0 R0 l8 z3 h, y8 A
n102iwruxci6402686010.png (4.79 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
n102iwruxci6402686010.png
2024-9-6 17:40 上傳
' h0 U" T5 k" [. Z& i; Z
4 [: v7 x( t8 S/ ?4 L2 t) N1 N+ g
vatz3szc5ik6402686110.png (2.07 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
vatz3szc5ik6402686110.png
2024-9-6 17:40 上傳
1 {8 a: G% Y: c, R: k z圖11 VCNTL輸入電壓范圍" z3 ]* [2 z0 D7 v
4 W8 a9 C! V0 d& M$ J' ~8 |* O
mdqpapncqp06402686210.png (7.35 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
mdqpapncqp06402686210.png
2024-9-6 17:40 上傳
/ t8 h1 U& i6 K% H
圖12 VCNTL電流需求* Z$ f# l( y% \3 C4 u( T( ^3 D2 o3 x& I
如圖12所示為VCNTL正常工作下需要提供的電流典型值為1.0mA,在芯片關(guān)閉時需要提供的電流為20uA,按照單板原來的設(shè)計,VCNTL引腳是可以提供1mA的電流的。于是在原來的單板的基礎(chǔ)上,取下RT9018,焊接APL5910,分壓電阻R99阻值7.5KΩ,R102阻值9.09K歐姆,測量VCNTL輸入電壓和輸出電壓的波形如圖13所示。APL5910輸出端可以正常輸出1.5V電壓,但是問題是VCNTL的上電波形有一個很大的過沖,而且這個過沖已經(jīng)超過VCNTL能承受的最大電壓6V,長時間工作必然造成單板故障,為了解決這個問題,有兩種設(shè)想:一是按照規(guī)格書的推薦,在VCNTL引腳加一個1uF的濾波電容,可以消除過沖。另一個方法就是調(diào)整分壓電阻,在APL5910可以正常輸出的前提下,如果過沖在可以接受的范圍之內(nèi),可以保證不用改板。
. J8 w) \) ?7 |# ?# G8 k
hoo0fpzlqck6402686310.png (117.41 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
hoo0fpzlqck6402686310.png
2024-9-6 17:40 上傳
5 x, R: z( F- M7 u" Q圖13 APL5910上電波形(通道1-VCNTL,通道2VOUT)
1 o% \2 p" O/ s嘗試將R102更換為更小阻值,如圖14所示為R99阻值7.5KΩ,R102阻值7.5KΩ的情況下測量得到的上電波形。由圖可知,VCNTL的上電過沖仍然存在,但是已經(jīng)下降到6.2V,穩(wěn)定后VCNTL的輸出為3.08V,如果進一步減小R102的阻值的話,過沖會進一步減小,但同時VCNTL穩(wěn)定后的電壓也會減小,由圖12可知VCNTL正常工作的電壓范圍在3-5.5V之間,為了不越出這個范圍,分析過沖產(chǎn)生的原因:在上電瞬間,LDO還沒有開始工作,VCNTL引腳對地阻抗很大,在LDO內(nèi)部電路開始工作之后,VCNTL對地阻抗瞬間減小,流經(jīng)分壓電阻的電流增大,
5 _# @3 z. ~1 h2 F+ x+ E
0nrj2vz54z26402686410.png (121.37 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
0nrj2vz54z26402686410.png
2024-9-6 17:40 上傳
' s/ m" r6 D$ Z" ]7 ~8 ]+ H圖14 APL5910上電波形(通道1-VCNTL,通道2VOUT)' x, R9 Q) p$ _; z B: j
如果將兩個分壓電阻阻值同步減小,流經(jīng)R99的電流就會增大,在分電阻比值不變的情況下,流經(jīng)R99的阻值越大,電流值越大,在R99電阻上的壓降也就越大,由于上拉電壓12V是一定的,那么R99的壓降越大,那么VDD上的輸入電壓也就越小。從這個思路出發(fā),調(diào)整減小R99和R102的阻值,當調(diào)整到R99=3.3KΩ,R102=2.2KΩ的時候,上電波形如圖15所示,VDD上電時過沖最大值為5.0V,穩(wěn)定后輸出為3.2V,滿足規(guī)格書中的設(shè)計要求,不會對芯片造成損壞。
, v3 n3 C8 {1 O- C- `) G. O. s
gydlgt0ixwz6402686510.png (128.51 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
gydlgt0ixwz6402686510.png
2024-9-6 17:40 上傳
+ q4 |" r" F) Q
圖15 APL5910上電波形(通道1-VCNTL,通道2VOUT)
3 q4 B+ ^: p* R2 |: i, {; B$ k/ i K分析過沖產(chǎn)生的原因:這里過沖產(chǎn)生的原因和RT9018是一樣的,不同的是APL5910內(nèi)部POR電路需要的最大電流為1.5mA ,所以沒有產(chǎn)生跌落現(xiàn)象,開始上電之后POR啟動之前,在VDD上獲得分壓為12V*(2.2 KΩ)/(2.2 KΩ+3.3 KΩ)=4.8V,內(nèi)部POR電路啟動之后,開始拉取電流,因為分壓電路可以提供的最大電流為12V/(2.2 KΩ+3.3KΩ)=2.2mA,能完全滿足POR電路的需求,但是在R102上的分壓會減小,如圖15所示只有3.72V,如果改版的話還是建議在R102處并聯(lián)一個1uF的濾波電容。
4 M/ B( p7 D& g' W5 ^
plf4wdvgzox6402686611.jpg (143.46 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊
plf4wdvgzox6402686611.jpg
2024-9-6 17:40 上傳
, Y# ^% n" m8 Q: U* I( c( `& Q4、問題總結(jié)( Y& U: W0 K0 S. j7 }2 Z5 U
僅以該文致敬曾經(jīng)趟過的那些坑,電路設(shè)計先吃透芯片手冊。 |
|